作者:紅星機(jī)器 發(fā)表于: 2016-05-19 09:06:49
楊帥軍老師 紅星技術(shù)工程師
某金礦選廠采用全泥氰化炭漿工藝進(jìn)行選礦處理,自投產(chǎn)以來,尾渣中金、銀的品位偏高,導(dǎo)致金、銀浸出率偏低。為了提高金、銀浸出率,降低尾渣品位,該選長進(jìn)行了一些列的試驗(yàn)研究,采用“邊磨邊浸” 工藝流程有效解決了以上問題,提高了該金礦選廠的經(jīng)濟(jì)效益。
1、原礦化學(xué)多元素分析
本次礦樣中金的品位較低,為2.17g/t;銀品位為59.36%,含鐵較高,鐵品位為38.51%,鐵可以作為有價(jià)元素進(jìn)行回收,硫含量較低,Cu、As、Sb等雜質(zhì)元素含量不高,但還是會(huì)對(duì)浸出造成一定的影響,會(huì)消耗溶液中的氰化物和溶解氧,給浸出帶來不利影響,碳也會(huì)對(duì)浸出過程產(chǎn)生不利影響。
2、原礦中金的物相分析
礦石中金主要以裸露金形式存在,分布率為95.72%,其次以各種礦物包裹金形式存在,其中以鐵礦物包裹金形式存在的金的分布率為1.90%,硫化礦物包裹金形式存在的金的分布率為0.76%,初步推斷,該礦石中金的浸出率較高。
3、原礦中銀在主要礦物中的分配
球磨機(jī)將銀細(xì)磨至-0.037mm,賦存于鉛礦物中的銀和游離銀占38.49%,以微細(xì)包裹體包含于磁鐵礦、磁赤鐵礦的銀占7.28%,包含于褐鐵礦和錳礦物中銀占49.33%,包含于脈石礦物中銀占4.90%。
為了研究邊磨邊浸工藝對(duì)金、銀浸出率的影響,于是分別對(duì)常規(guī)全泥氰化法和邊磨邊浸全泥氰化法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室小型試驗(yàn)。
1、常規(guī)全泥氰化浸出試驗(yàn)
采用常規(guī)全泥氰化浸出法對(duì)該礦石進(jìn)行氰化浸出試驗(yàn)。試驗(yàn)條件:礦漿氰根濃度為0.40‰~0.45‰,液固比2:1,pH值=11(CaO調(diào)節(jié)),磨礦細(xì)度為-0.074mm95%、-0.045mm85%,浸出時(shí)間32h,試驗(yàn)結(jié)果可以看出,采用常規(guī)氰化法進(jìn)行浸出,金、銀的浸出率均較低,金的浸出率為89.66%,銀的僅為22.16%。
2、邊磨邊浸全泥氰化浸出試驗(yàn)
采用邊磨邊浸全泥氰化浸出法對(duì)該礦石進(jìn)行氰化浸出試驗(yàn)。試驗(yàn)條件:磨機(jī)內(nèi)氰根濃度為0.25‰~0.30‰、pH=11(CaO調(diào)節(jié)),邊磨邊浸時(shí)間為1h,浸出礦漿氰根濃度為0.40‰~0.45‰,液固比2:1,pH值=11(CaO調(diào)節(jié)),浸出時(shí)間32h,試驗(yàn)結(jié)果可以看出,采用邊磨邊浸氰化法進(jìn)行浸出,金、銀的浸出率較常規(guī)氰化法均有了較大的提升,金的浸出率達(dá)到92.16%,較常規(guī)法高2.50%,銀的浸出率為28.36%,較常規(guī)法高6.20%。由此可見,采用邊磨邊浸氰化法對(duì)金、銀浸出率的提升非常明顯。
3、邊磨邊浸氰化浸出半工業(yè)試驗(yàn)
在實(shí)驗(yàn)室小型試驗(yàn)取得良好結(jié)果后,為了驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定性,進(jìn)行了為期10d處理量為100t/d的半工業(yè)試驗(yàn)。試驗(yàn)條件:磨機(jī)內(nèi)氰根濃度為0.25‰~0.30‰、pH=11(CaO調(diào)節(jié)),邊磨邊浸時(shí)間為1h,浸出礦漿氰根濃度為0.40‰~0.45‰,液固比2:1,pH值=11(CaO調(diào)節(jié)),浸出時(shí)間32h,試驗(yàn)結(jié)果可以看出,采用邊磨邊浸氰化法浸出,半工業(yè)試驗(yàn)指標(biāo)較穩(wěn)定,金的浸出率達(dá)到92.12%,銀的浸出率為29.50%,指標(biāo)比較理想。由此可見,采用邊磨邊浸氰化法對(duì)金、銀浸出率的提升明顯,且在工業(yè)生產(chǎn)中完全可行。
經(jīng)過邊磨邊浸全泥氰化小型探索試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該工藝可以有效的提高金、銀的浸出率,于是選廠針對(duì)邊磨邊浸工藝進(jìn)行了相應(yīng)的技改。技改后,工藝參數(shù)為:磨礦細(xì)度為-0.074mm95%以上、-0.045mm85%以上,磨機(jī)內(nèi)礦漿pH為10~12、氰根濃度為0.25‰~0.30‰,氰化浸出礦漿濃度為30%,氰根濃度為0.40‰~0.45‰,pH為11~12,浸出時(shí)間為32h左右。以下是技改前后一年時(shí)間內(nèi)主要選礦工藝指標(biāo)變化情況。
1、金、銀浸出率
采用“邊磨邊浸”全泥氰化工藝流程后,金銀浸出率同比均得到了明顯的提高,年平均金浸出率由89.43%升高至92.40%,金浸出率升高了2.97%;年平均銀浸出率由26.42%升高至35.49%,銀浸出率升高了9.07%。
2、尾渣金、銀品位
采用“邊磨邊浸全泥氰化”工藝流程后,尾渣中金、銀品位同比均得到了明顯的降低,年平均尾渣金品位由0.26g/t下降至0.16g/t,尾渣金品位降低了0.10g/t;年平均尾渣銀品位由27.51g/t下降至降24.08g/t,尾渣銀品位降低了3.43g/t。
3、氰化鈉單耗
技改后氰化鈉單耗有所升高,年平均氰化鈉單耗由1.55kg/t上升至1.78kg/t,升高了0.23kg/t。采用邊磨邊浸全泥氰化工藝流程后,氰化鈉單耗有所升高。這主要是因?yàn)椋?
(1)球磨機(jī)內(nèi)溫度較高、充氣充分,金、銀等礦物磨剝出的新鮮表面容易和氰比鈉反應(yīng),但同時(shí)雜質(zhì)礦物的溶解速度也快,因此,導(dǎo)致氰化鈉的消耗量增加。
(2)介質(zhì)相互磨擦導(dǎo)致溫度較高,再加上氧氣充足,導(dǎo)致部分氰化物水解揮發(fā)或被氧化,也消耗部分氰化鈉。
(3)原礦中鐵礦含量較高,同時(shí)鋼球介質(zhì)之間相互磨剝產(chǎn)生的新鮮鐵粉,會(huì)消耗大量的氰化鈉,導(dǎo)致氰化鈉的耗量增大。針對(duì)“邊磨邊浸”工藝流程氰化鈉單耗升高的現(xiàn)象,選廠在以下工藝方面進(jìn)行優(yōu)化。
(1)合理控制石灰的添加量,保證均勻穩(wěn)定的磨機(jī)內(nèi)礦漿pH值;
(2)控制磨機(jī)內(nèi)合理的氰化鈉濃度;
(3)根據(jù)礦石性質(zhì)穩(wěn)定磨礦、浸出的礦漿濃度。經(jīng)過以上工藝改進(jìn),選廠在穩(wěn)定工藝指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有效地控制了氰化鈉單耗,目前,氰化鈉單耗基本控制在1.65kg/t左右。
通過采用以上技術(shù)改造后,該金礦選廠的工藝指標(biāo)得到了顯著的改善,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的利潤空間。
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